原水水量
根據公司提供的資料,該工程設計水量為1000 m3/d 。
1.2 原水水質(zhì)
該公司廢水主要來(lái)自沖洗、粉碎、榨汁工序,污水可生化性較高。根據環(huán)保部門(mén)要求,處理后水質(zhì)滿(mǎn)足《污水綜合排放標準》(GB8978-96)中的二級標準。原水水質(zhì)和處理后水質(zhì)見(jiàn)表1。
表1 原水水質(zhì)及處理后水質(zhì)
項目 | ρ(CODCr)/(mg·L-1) | ρ(BOD5)/(mg·L-1) | ρ(SS)/(mg·L-1) | pH值 |
原水水質(zhì) | ≤8000 | ≤4800 | ≤6000 | 4~8 |
出水水質(zhì) | <150 | <30 | <150 | 6~9 |
2 廢水處理工藝流程2.1 工藝流程
本工程采用水解酸化+接觸氧化為主體的生化處理工藝,流程如圖1[1]:
2.2 工藝流程說(shuō)明
①格柵:污水中含有大量漂浮物和懸浮物,為減少后續處理單元的負荷,設計粗細兩道格柵,保證后續處理構筑物正常運行。
?、陬A曝氣調節池:由于生產(chǎn)車(chē)間污水排放水質(zhì)、水量變化大,因此需設調節池調節水質(zhì)、水量。在池內投加 NaOH,調節 pH值。本工程采用預曝氣調節池,可以防止細微的果屑發(fā)酵,對有機物也有一定的去除率。
?、厶嵘茫侯A曝氣調節池內水位較低,且變化較大,因此池內設污水提升泵,使污水流到后續的構筑物中進(jìn)行處理,提升泵采用WQ潛污泵,l用1備。
?、艹醭脸兀翰捎闷搅魇匠恋沓?,進(jìn)一步沉淀微細果屬及懸浮物,以保證后續處理構筑物的正常運行。
?、菟馑峄?sup>[2]:利用兼氧菌將大分子有機物轉化為易好氧生物降解的小分子有機物,降低CODcr濃度,減輕后續好氧處理負荷。池內設置彈性填料,分段加密懸掛。正常運行后,CODcr去除率45%,運行相當穩定。運行時(shí)采用間歇曝氣,間隔時(shí)間8h,每次曝氣時(shí)間 5~10 min。水解酸化出水在進(jìn)接觸氧化池前,利用自動(dòng)投藥泵投加NaOH溶液,調節pH值調至6~8。
?、藿佑|氧化池[3]:本工藝采用兩級接觸氧化,池內安裝彈性填料,一級接觸氧化池采用散流式曝氣器,二級接觸氧化池采用微孔曝氣器。
?、叨脸?sup>[4]:采用平流式沉淀池,沉淀分離接觸氧化池出水中脫落的生物膜,減少后續氣浮池加藥量,降低運行成本。
2.3 主要構筑物及其工藝參數
主要構筑物及其工藝參數見(jiàn)表2。
表2 主要構筑物及其工藝參數
構筑物 | 型號規格 | 數量 | 設計及運行參數 |
格柵 | 粗格柵、細格柵 | 各1套 | 粗格柵:10 mm柵隙,細格柵:3 mm 柵隙 |
預臨氣調節池 | 鋼砼18.0m × 7.5m ×4.0m | 1座 | 停留時(shí)間 10 h,氣水比10:1 |
提升泵 | WQ50-10—3 | 2臺 | Q= 50 m3/h,H= 10m,P=kW |
初沉池 | 鋼砼 10.9m × 3.1 m ×4.0 m | 1座 | 停留時(shí)間2h,有效水深:3.5 m |
水解酸化池 | 鋼砼 26m × 10.75 m ×5.0 m | 1座 | 停留時(shí)間40 h,有效水深:4.6m |
接觸氧化池 | 鋼砼 16m × 10.75m ×5 m,12.3m × 8.5m × 5m | 2座 | 設計負荷為 1.4 kg[BOD5]/(d·m3 填料), 停留時(shí)間 32 h,有效水深:4.5m |
二沉池 | 鋼砼 10.9 m × 3.l m ×4.0 m | 1座 | 停留時(shí)間2h,有效水深:3.5m |
氣浮機 | 部分溶氣氣浮 | 1臺 | 表面負荷 3.2 m3/(m2·h),回流比40% |
污泥濃縮池 | 鋼砼 5m ×5 m ×4.0 m | 1座 | 濃縮時(shí)間 12 h |
3 調試運行及處理效果3.1 調試運行
為縮短調試時(shí)間,從城市污水處理廠(chǎng)引進(jìn)200m3 好氧活性污泥,其中100 m3 投入水解酸化池,其余投人接觸氧化池。調試期間間歇進(jìn)水,進(jìn)水量逐步加大,從l/4到全部進(jìn)水,每日排出池內上清液。調試期間,嚴格控制pH值以及營(yíng)養鹽,進(jìn)入水解酸化池pH值控制在7~8左右,進(jìn)入接觸氧化池pH值控制在6~8,在初沉池中投加尿素和磷酸二鉸,以彌補果汁在廢水中氮和磷元素的不足,投加量按m(COD):m(N):m(P)=200 :5:1計算。由于工程的調試時(shí)間在夏季,因而相對于冬季調試時(shí)間大大縮短,接種 15 d后接觸氧化池掛膜明顯,l月后酸化池掛膜成功。又經(jīng)過(guò) 20 d調試運行,污水處理系統進(jìn)人正常運行狀態(tài),處理效果穩定。調試周期共 50 d。
調試運行經(jīng)驗:在調試前期,由于生物膜未生長(cháng)完全,水解酸化及接觸氧化池達不到相應的設計負荷,原水濃度又很高,生化填料很不容易掛膜。因此采用污泥回流,起到了稀釋的作用,有利于掛膜。另外,在調試以及運行階段,我們加強了格柵的清渣工作。果汁加工廢水的特點(diǎn)是廢水含有大量的碎果屑、果肉、果膠等物質(zhì),這些物質(zhì)對于后續處理構筑物有非常不利的影響。針對這種情況,我們在生產(chǎn)車(chē)間廢水出口處增加了一道格柵,并請廠(chǎng)家對生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改進(jìn),從而降低了原水的SS。
3.2 各構筑物處理效果
表3是根據長(cháng)期觀(guān)測的平均結果。
表3 各構筑物處理效果
單元 | ρ(CODcr)/(mg·L-1) | ρ(SS)/(mg·L-1) | ||||
進(jìn)口 | 出口 | 去除率/% | 進(jìn)口 | 出口 | 去除率/% | |
格柵 | 8000 | 7600 | 5 | 5000 | 3900 | 30 |
曝氣調節池 | 7600 | 7200 | 5 | 3900 | 3500 | 8 |
初沉池 | 7200 | 6900 | 3.8 | 3500 | 2000 | 30 |
水解酸化池 | 6900 | 3700 | 40 | 2000 | 460 | 31 |
一級接觸氧化池 | 3700 | 860 | 36 | 460 | 530 | |
二級接觸氧化池 | 860 | 170 | 8.6 | 530 | 480 | |
二沉池 | 170 | 150 | 0.25 | 480 | 230 | 5 |
氣浮 | 150 | 115 | 0.44 | 230 | 85 | 2.9 |
3.3 最終處理效果
本設計采用水解一好氧生物處理工藝,克服了處理高濃度有機廢水采用厭氧處理工藝時(shí),要求設備密封嚴格、操作管理復雜等問(wèn)題。其出水水質(zhì)如表4,達到了規定的排放標準。通過(guò)系統1年多來(lái)的運行表明,該工藝產(chǎn)泥量少,泥餅不含有毒物質(zhì),可直接用做肥料。
表4 水質(zhì)檢測結果
項目 | 原水平均值 | 氣浮池出水平均值 | 去除率/% |
ρ(CODcr)/(mg·L-1) | 8000 | 128 | 98.4 |
ρ(BOD5)/(mg·L-1) | 4800 | 28 | 99.4 |
ρ(SS)/(mg·L-1) | 5000 | 85 | 98.3 |
PH值 | 4-6 | 6-8 |
4 主要技術(shù)經(jīng)濟參數
主要技術(shù)經(jīng)濟參數見(jiàn)表5。
表5 主要技術(shù)經(jīng)濟參數
項目 | 數量 | 備注 |
占地/m2 | 1650 | |
裝機容量/kW | 84 | 常開(kāi)為 68 kw |
總投資/萬(wàn)元 | 230 | 不含三通一平 |
運行電費/元 | 0.67 | 處理每m3廢水的電費 |
人員工資/元 | 600 | 污水站4人月工資 |
重慶污水處理設備 重慶一體化污水處理設備 www.tushangshi.com